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高压变频器在XX发电厂的应用

日期:2017-06-12来源:二手变频器供应发布人:新闻人 阅读:0
摘 要:先容了XX电厂凝泵变频改造方案和高压变频器调试过程,试运行结果显示变频改造后电机节能明显,并能大大改善电机运行工况。
关键词:凝聚水泵 高压变频器 节能
1   引言
  XX发电厂总装机容量为4×300MW机组,每台机组配置两台互为备用的凝聚水泵,流量调节采用阀门调节方式。此传统调节方式存在较大弊端:节流损失大,能量浪费严重;机组调峰时凝泵运行效率大幅度降低;调节频繁易导致阀门和执行机构损坏,设备维护量大;电机经常处于高速运转造成各部件磨损发热;电机工频起动对电网和电机造成较大冲击;自动化程度低、控制精度差。为进一步进步设备利用率,节能降耗降低厂用电率。经过长时间调研,XX电厂选用了由上海新华控制技术(团体)有限公司推荐的安川高可靠超节能矢量控制型高压变频器,将#3、#4机组凝聚水泵进行变频改造,并一次投运成功。
2   凝聚水泵变频改造方案
  XX电厂#3、#4机组凝聚水泵参数为:额定电压6kV、额定功率1000kW、额定电流116.4A、额定转速1487r/min,配备安川CIMR-MV1SDC13C型高压变频器,系统接口和DCS逻辑组态设计更改由新华团体公司完成。
2.1电气主回路\
  鉴于凝泵的冗余配置和安川高压变频器的高可靠性,
此次凝泵变频改造未考虑工频/变频切换回路。电气主回
路设计如图1所示,电源由厂用电母线经电厂原有高压    
断路器QF后送至高压变频器,变频器将电能变换频率
后直接驱动电动机。此种设计只增加一台变频器,结构
简单,投资和占地较低。
2.2系统接口设计
  此次变频装置共用到DI2点——变频器运转/停止指令;DO5点——变频器预备结束/运转/轻故障报警/重故障报警/自保护跳高压开关;AI1点——DC4-20mA速度指令;AI2点
——频率输出/电流输出。接口图如图2所示:

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2.3逻辑组态
  当变频器正常使用时,变频器与工频备用凝泵互为联锁:当变频器跳闸时工频备用凝泵联锁启动;当变频器运行且凝聚水母管压力低,联锁信号为真时工频备用凝泵启动。
  原除氧器水位调节阀控制保存,作为调节的后备手段,正常工况处于固定位置(建议置于全开);增加变频调速泵跳闸,启动备用定速泵时(用定速泵联锁投进和调速泵跳闸信号与,采用脉冲量),超驰关小调节门至一定开度(根据当前负荷设置对应阀门开度),并在阀门开度与设置指令相差在一定范围内时,自动投进除氧器水位自动调节。新增加变频调速凝泵除氧器水位自动控制系统与原调节阀控制一样,采用三冲量调节。除氧器水位高,设置调速泵转速闭锁增。调速泵停止,置指令为转速低限。凝聚水压力低,联锁信号为真时设置调速泵转速下限。凝聚水母管压力低且定速泵运行联启调速泵,此时设置调速泵转速最大。定速泵跳闸时联启调速泵,设置转速最大。
3   变频系统的调试
  此次变频系统改造,在新华团体公司的精心预备下,仅用一天就完成安装测试,并完成变频器在各种工况不同负载下的试运行,运行状况良好。为保证设备的安全运行,变频器在主电源上电前,还依次进行了变压器尽缘检测和控制电源确认等试验。
3.1变频器柜检查与加固
  此项检查柜面及内部的部件,确认是否有损坏和螺钉松动等情况;确认接线位置和接地情况;确认电机侧的联轴器已断开。
3.2变压器尽缘测定
  此项目的检测变压器的对地尽缘性能,检测结果良好。

测定点

测定值

结果

备注

输进变压器

2000Ω

良好

合格标准:30MΩ以上

3.3控制电源确认
  控制电源为冷却风扇和变频控制器提供用电,检测从控制电源主回路开始,依次检测控制基板各用电模块,目的是保障变频器主电源上电前各控制电源的正常运行。检测结果表明各控制电源良好。

名称

用途

测定点

测定值(V)

结果

判定基准

主控制电源

冷却风扇用

A-B

407

良好

400±10%

A-C

406

B-C

407

变频器
控制电源

变频器控制器用

降压变U-V

99.1

良好

100±10%

控制基板
电源

15V电源
转换输进

负极-公共端

-14.85

良好

输出基准
±0.2V

正极-公共端

15.08

24V电源
转换输进

正极-公共端

23.97

良好

5V电源模块输进

正极1-

4.99

良好

正极2-

5.20

正极3-

5.17

3.3 自学习模式
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  此模式是安川高压变频器所特有的,通过这一模式变频器能够自动读取电动机参数,根据这些参数完成变频器最佳运行和矢量控制环境设置。在自学习模式执行前,需利用变频器自带的点动功能,确定电机旋转方向。
3.4 电机操纵测试(无负载)
  在电机带负荷前,为保证变频器的可靠运行,首先进行变频器带动电动机空转试验。检测数据测试波形如下图表所示,结果显示变频器运行正常。

速度指令(%

输出频率(Hz

输出电流(A

输出电压(V

10%

5.0

28.6

610

20%

10.0

27.6

1233

40%

20.0

27.1

2435

60%

30.0

27.1

3634

80%

40.0

26.8

4840

100%

50

26.6

6093

\

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